噴嘴流量計 淮安金鼎 彎管流量計在福建三鋼的應用
0.引言 流量儀表在檢測被測流體參數的同時,會導致被測流體能量的損耗。在蒸汽、天然氣等氣體介質的流量檢測領域,孔板流量計被廣泛使用。流量儀表在實現有效計量的同時,也成為能量損耗的重要因素。科學選擇流量儀表,以有效解決準確計量與計量儀表耗能這一矛盾,是做好能源計量的重要工作。經過理論分析和實踐總結,我們提出在氣體流量測量中盡可能采用以彎管流量計替代常見的孔板式差壓流量測量裝置,可以實現既準確測量氣體的流量,又能免除孔板節流裝置的壓損,達到節能效果。
1. 彎管流量計系數的實流標定 評價彎管流量計替代孔板的實際效果,首先要保證彎管流量計替代孔板后計量準確度不下降。我們采用測量不確定度為0.25%(k=2)的常壓臨界流音速噴嘴標準裝置,用空氣作為檢測介質,對出廠編號分別為JZ123和JZ124的兩只DN200的彎管流量計計量裝置(由彎管流量傳感器、流量積算儀以及溫度和差壓變送器組成的測量系統)進行流量計系數實流標定。JZ123的檢定結果見表1(彎管流量計的常用流量測量范圍為1800~4500m3/h)。
另一只編號為JZ124的彎管流量計計量裝置的實際彎管流量計系數為0.59,示值誤差和重復性項目的檢定結果與表1的數據非常接近。 由表1的實測數據,我們可以得出結論:經過精密加工的彎管流量計量裝置計量特性穩定可靠,通過實流標定確定彎管流量計的流量系數,彎管流量計可以在較寬的流量測量范圍內達到1.5%的準確度,在計量特性方面*可以替代傳統的孔板式差壓流量計。
2. 彎管流量計的測量原理和節能原理 2.1 彎管流量計的測量原理 流體在流經彎管時,由于彎曲管壁的導流作用,使流體在流進彎管時其內側流速會逐漸增大,而外側流速卻逐漸減小,這就形成了各個過流斷面的近似梯形速度分布,且這種梯形速度分布在彎管45°截面處達到極限狀態。彎管45°截面各質點流速分布如圖1所示。 由于流體流經彎管流量計過程的復雜性,致使我們不可能用通常的理論方法推導出一個簡單的數學表達式,而只能借助于量綱分析的方法建立一個涵蓋全部可能影響因素而形式上復雜的數學表達式。根據量綱分析原理:流過彎管流量計流體的平均流速v與彎管內、外側壓力差Δp的關系可以用歐拉數Eu表示:
式中:Re為雷諾數;Fr為費勞德數;Ma為馬赫數;R/D為彎徑比;L1、L2為前后直管長度;(λ1,λ2)表示外側取壓孔位置;(λ3,λ4)表示內側取壓孔位置;Δ為管道內壁粗糙度;β1、β2為前后直管段與彎管的夾角。 根據歐拉數Eu的定義,上式可以進一步改寫為:
式(3)建立了流體流過彎管流量計的工作原理表達式,根據歐拉數Eu的定義,彎管流量計工作原理可以表述為:流過彎管流量計的流體動能(ρν2)與彎管內外側的壓力差(Δp)具有比例關系。其比例系數(流量系數)α是雷諾數、費勞德數、馬赫數、彎徑比、前后直管段長度、取壓孔(內、外側)位置、直管段與彎管的連接角度、彎管內表面的粗糙度等影響因素的函數。 式(4)給出了理論流量系數α的函數表達式,對于該系數的確定可以通過求解包含相關影響因素的納維—斯托克斯微分方程確定。 2.2 彎管流量計的節能原理 對于火力發電企業,彎管流量計取代孔板節流裝置是否具有節能效果,可以通過發電機組的汽輪機功率間接計算。 孔板的節流,會使蒸汽壓力降低,意味著做功能力減小,造成不可恢復的能量損失。孔板產生的壓力損失通常根據式(5)計算:
式中:β為節流件直徑比;Δp為節流孔板差壓值(kPa)。 發電機組的汽輪機功率Pi的計算:
式中:D為汽輪機組蒸汽流量;h0為進汽機蒸汽焓值;hh為供熱蒸汽焓值;ηi為汽輪機相對內效率(約為82%);ηm為汽輪機機械效率(約為98%);ηg為發電機效率(約為98%); 初參數(入口蒸汽參數)p1、T1、h1和抽汽參數p2、T2、h2直接影響汽輪機的功率。 電廠為了監測和計量需要,通常在鍋爐出口和汽輪機入口的管道上加裝節流孔板,造成初壓p1降低;在汽輪機外供蒸汽總管加裝節流孔板,造成供熱總出口蒸汽壓力p2的升高,這兩個參數的變化均會造成汽輪機有效發電功率的降低。 而彎管流量計是安裝在管道轉彎處,取代現有的彎頭,沒有增加新的阻力,因此,在使用中不會使蒸汽品質下降。如用彎管流量計替代孔板節流裝置,在鍋爐出口壓力不變的情況下將提高汽輪機初壓p1并降低供熱總出口壓力p2,從而提高汽輪機發電效率,減少節流元件帶來的能量損耗,達到節能目的。
3.節能效益實例分析 下面以南京新蘇熱電廠蒸汽測量系統的技改實例,分析彎管流量計取代孔板流量計的節能效果。該廠共2爐1機,通常1爐1機運行,鍋爐出口和汽輪機進汽入口均安裝的是孔板流量計。當1號爐運行時,鍋爐出口蒸汽流過孔板、閥門等阻流件到達汽機入口,壓力降低0.2MPa;2號爐運行時,壓力降低更是達到0.3MPa,造成汽機入口壓力始終低于設計值0.1MPa左右。他們急需解決2號爐運行壓損過大問題。由于擴大管徑,投資較大。決定淘汰產生壓損的主要部件———2臺孔板流量計。2號爐技改前的具體相關參數見表2、3。
3.1 阻力損失 以上參數為流量計計算書中的真實數據,根據式(5)可以算出常用流量75t/h時2號爐和汽輪機兩道孔板產生的壓損分別為55.9kPa、54.4kPa,總壓損高達110.3kPa。 3.2 節能計算 蒸汽流經鍋爐出口和汽輪機入口的節流孔板是一個絕熱節流過程,蒸汽焓值不變。汽輪機功率的變化可以用莫里爾焓熵圖進行計算,如圖2所示(h為焓值,s為熵)。已知節流前的狀態p1、t1及節流后的壓力p′1,根據節流前后焓值相等的特點,可在h-s圖上確定節流后的各狀態參數。如圖2所示,點1的參數是p1、t1及h1,在圖2上過點1按定焓畫水平線與p′1相交得1′,即可得節流后的參數。汽輪機的做功為可逆絕熱膨脹過程(即等熵過程),水蒸汽在節流前由點1經可逆絕熱膨脹至抽汽壓力p2時,可利用的焓降為h1-h2,而經節流后的水蒸汽,同樣經可逆絕熱膨脹至壓力p2時,可利用的焓降為h′1-h′2,顯然h1-h2>h′1-h′2,節流以后蒸汽做功減少。
孔板等節流元件導致的蒸汽壓力降低,所造成的能量損失可以按照以下的方法與步驟計算: 1)無節流件時汽輪機入口壓力將提高0.1103MPa,初參數p0=(3.38+0.1103)=3.4903MPa,T0=437℃,根據工程熱力學,可計算出h0=3305.185kJ/kg,s0=6.95348; 2)加節流后初參數p′0=3.38MPa,由圖2查得h′0=h0,求得s0=6.96756; 3)節流前供熱抽汽壓力ph=0.7MPa,sh=s0,則hh=2893.8458kJ/kg; 4)節流后抽汽參數p′h=ph=0.7MPa,s′h=s′0,由圖1查得h′h=2900.8642kJ/kg。 由式(6)計算出汽輪機功率下降值Px為:
汽輪機前兩道孔板節流所產生的能量損失使得汽輪機每小時少發電115.15kW。用彎管流量計替代孔板,節能效果非常明顯。彎管流量計使用三個月節能的錢即可將整套流量計設備技術改造投資全部收回。如果同時考慮節能帶來的環保效益和彎管耐磨損(計量特性穩定)、無跑冒滴漏等優點,則優勢更加明顯。 3.3 改造前后數據對比 技改實施前后,2#爐相關數據分別如表4、5所示。
由表4、5的實際對比數據可知,技改前2#爐主汽管70t/h流量經過兩套孔板流量計進汽機時,總壓降平均為0.3MPa,包括孔板壓力損失、管道沿程阻力損失、局部阻力損失。改造后,總壓降為0.2MPa,壓力損失減少0.1MPa。通過對2#爐主蒸汽流量與進水流量、汽機入口流量對比,也進一步驗證了彎管流量計在1:5的量程范圍內的準確度可達到1.5%,計量性能優于原孔板流量計,蒸汽流量測量的準確度要求。 4. 結論 以上從理論、實驗到現場實際應用幾方面對彎管流量計性能作了綜合闡述。實流標定實驗可以看出,彎管流量計準確度高、性能穩定,工業應用條件;現場應用前后的對比數據則充分展示了無壓力損失的節能效果,在當前能源日趨緊張的情況下具有重要意義,值得在熱電等行業大力推廣應用。 (責任編輯:admin) |
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