安川伺服驅(qū)動器 SGDV-590A11A
安川伺服驅(qū)動器 SGDV-590A11A
中海德(福建)工業(yè)設備有限公司是一家主要經(jīng)營各品牌的自動化設備產(chǎn)品,有(DCS系統(tǒng))和(機器人系統(tǒng))以及(大型伺服控制系統(tǒng))的模塊備件,
這些產(chǎn)品為分布式控制系統(tǒng)簡稱DCS 、可編程序控制器簡稱PLC、工業(yè)用模組 、工業(yè)控制通訊轉(zhuǎn)換器簡稱Anybus 、遠端輸出/輸入模塊簡稱RTU 、工業(yè)電腦、工業(yè)用低頻螢幕簡稱
IPC人機界面SCSI(50、68、80Pin) AnyBus(Gateway)等一些自動化設備備件。我們主要是為經(jīng)銷商和外貿(mào)商以及終端客戶供貨。我們主要賣的產(chǎn)品名稱有處理器、觸摸屏、模塊、
卡件、電源機架、變頻器、驅(qū)動器、軟啟動器、數(shù)據(jù)線、端子、電機、傳感器、控制面板、機器人、通訊卡、工控機、軟件、接觸器、轉(zhuǎn)換器、斷路器、接近開關、編碼器、減速機等。
中海德(福建)工業(yè)設備有限公司 田小華
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在我們開發(fā)的數(shù)控銑床中使用的機器人交流伺服工作在模擬控制方式下,位置信號由驅(qū)動器的脈沖輸出反饋到計算機處理,在裝機后調(diào)試時,發(fā)出運動指令,電機就飛車,什么原因?
這種現(xiàn)象是由于驅(qū)動器脈沖輸出反饋到計算機的A/B正交信號相序錯誤、形成正反饋而造成,可以采用以下方法處理:
A.修改采樣程序或算法;
B.將驅(qū)動器脈沖輸出信號的A+和A-(或者B+和B-)對調(diào),以改變相序;
C.修改驅(qū)動器參數(shù)No45,改變其脈沖輸出信號的相序。
電機在一個方向上比另一個方向跑得快;
(1) 故障原因:無刷電機的相位搞錯。
處理方法:檢測或查出正確的相位。
(2) 故障原因:在不用于測試時,測試/偏差開關打在測試位置。
機器人驅(qū)動器維修處理方法:將測試/偏差開關打在偏差位置。
(3) 故障原因:偏差電位器位置不正確。
安川驅(qū)動器維修處理方法:重新設定。
電機失速; 安川伺服驅(qū)動器維修方案
(1) 故障原因:速度反饋的性搞錯。
處理方法:可以嘗試以下方法。
a.如果可能,將位置反饋性開關打到另一位置。(某些驅(qū)動器上可以
b.如使用測速機,將驅(qū)動器上的TACH+和TACH-對調(diào)接入。
c.如使用編碼器,將驅(qū)動器上的ENC A和ENC B對調(diào)接入。
d.如在HALL速度模式下,將驅(qū)動器上的HALL-1和HALL-3對調(diào),再將Motor-A和Motor-B對調(diào)接好。
(2) 故障原因:編碼器速度反饋時,編碼器電源失電。
處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對驅(qū)動器信號地的。
高性能型伺服驅(qū)動器SGDV-1R6A25B002EX00
伺服單元SGDV-1R6A25B002FT00
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裝備INDEXER功能型伺服驅(qū)動器SGDV1R6AE1A000000100
裝備INDEXER功能型伺服驅(qū)動器SGDV1R6AE1A000000
裝備DeviceNet通信功能型伺服驅(qū)動器SGDV1R6AE1A000000500
裝備DeviceNet通信功能型伺服驅(qū)動器SGDV1R6AE5A000000600